科技创新

黄陵矿业二号煤矿:技改有成效 节省上千万元

作者: 肖曲 杨新亚     时间: 2021-12-02     

底鼓量控制在100mm内,巷帮无明显收敛变化,喷浆层无离层现象,可以判定大巷变形控制技术项目取得圆满成功。”1125日上午,黄陵矿业二号煤矿11月份科技例会上传来好消息,该矿厚煤层开采大巷变形控制技术取得成功。

据了解,黄陵矿业二号煤矿四盘区是该矿主力生产盘区,盘区大巷沿煤层布置,盘区工作面平均煤厚5.6m,开采过程中,受两侧工作面回采压力叠加影响,大巷及硐室均不同程度出现受损,表现为顶部漏顶、帮部內鼓、垮帮及底鼓,威胁矿井安全生产。为此,每年在巷道支护维修方面,矿井就要投入近两百万元。

从源头上治理,从根本上解决。

2018年开始,二号煤矿联合中国矿业大学和西安科技大学两家科研单位,开展大巷支护技术与保护煤柱优化研究,对影响巷道变形控制的主要因素和关键因素进行实地数据测量、科学分析,掌握大巷围岩变形的规律和特征,研究和分析超前支承压力大小及分布规律,为大巷支护设计提供科学的技术支撑。


我们技术团队通过理论分析、数值模拟,在综合考虑厚煤层开采煤柱稳定性、大巷矿压叠加作用的前提下,决定实施大巷支护技术改造项目。据该矿副总经理、总工程师郭超奇说。

据介绍,该技改项目实施分为三个步骤,首先是将大巷保护煤柱由300m缩短至240m,避开压力峰值;其次在大巷支护方式上采用让压”+“高预应力”+“高大长锚固的支护方式,进一步改善巷道围岩条件;最后在综采工作面回采期间,在工作面进回风顺槽实施切顶工艺,使工作面上下隅角顶板及时冒落,切断上覆岩层压力项大巷传递的途径。

理论依据科学严谨、各项数据真实准确、技改项目效果显著。谈起厚煤层开采大巷变形控制技术,参与该项目的西安科技大学盾锚研究所所长惠兴田教授说。


值得一提的是,该项技术改造的成功不仅降低了上百万元的大巷二次维护费用,实现一次性支护到位,确保巷道永久使用,更是通过优化厚煤层工作面区段煤柱参数,避免了煤炭资源的浪费。

以前工作面的停采线是距离大巷煤柱300米,技术改造后现在的距离是240米,直接省出了60米,按照平均采高5米算,这一个工作面就可多开采14万吨煤,上千万的效益。该矿副总工程师、生产部部长牟文辉介绍,下一步该矿将对整个技改项目数据、方案进行系统分析,总结经验,为矿井后续安全生产提供坚实的技术支撑。(肖曲  杨新亚)

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