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蒲洁能化分析检测中心:凝心聚力跑出强功增效“加速度”

作者: 赵菁     时间: 2021-01-01     

2020年收官在即,为有效落实强功增效目标,蒲洁能化分析检测中心眼睛向内聚力挖潜,以奋斗者姿态不断冲刺,跑出强功增效“加速度”。

苦练内功,在技术优化上迈开步子

“最近丁烯中二氧化碳的测定,其实验结果偶有重复性超出允许误差范围的情况,多次复样实在是太耗时耗力了。”“就没有什么好办法,能让咱解决这个磨人的难题?”来自原材料岗位班后会的讨论,立即吹响了分析检测中心技术攻关小组的集结号。

“卡脖子”难题怎么解决?攻关小组一连数月挑灯夜战还真的为大家找到了答案。通过反复试验,攻关小组发现气液两相混合的丁烯,在仪器进样阀初始温度设置到50℃时只能使样品部分气化,这种样品进入定量环不均匀或者夹带液体进入定量环,是造成分析结果标准偏差较大的主要原因。

为彻底解决这一问题,攻关小组尝试将进样阀温度由50℃调整为70℃、80℃、90℃、100℃进行对比试验,最终,攻关小组发现,通过取掉气化管线过长、气化过程不完善的闪蒸仪,将进样温度提升到100℃时,气化效果最佳,且还避免了样品气在中间环节的损失,降低了外界二氧化碳混入样品气的干扰。

气相色谱法测定丁烯中二氧化碳含量方法改进方案的调整成功,最大限度减少了人员操作时间,还节约了闪蒸仪的维保及后续采买费用,更有效提高了1-丁烯中二氧化碳测定结果的准确率。

据悉,该中心同类型技术优化攻关项目今年共开展了五项。截至目前,已全部投入检测工作中,使用效果获得全体员工一致好评。

修旧利废,在节能增效上激发潜能

“运行四班将报废部件改造成气样钢瓶保护帽,降低了采样瓶的损耗率,真是好样的!”“技术组宋工改造气瓶氮气置换管线,节约了新设备采购成本,大家为他点赞……”分析检测中心QQ工作群一波接着一波的点赞,将该中心修旧利废工作持续推向热潮。

据了解,为有效落实公司降本增效任务,降低生产经营和检维修成本,该中心制定了适合其特色的保养维护、维修处理的分级管理实施细则,着力培养员工在日常工作中节约行为养成,最终达到降本增效的目的。

通过内部整理查找问题,该中心对存在的短板依照实际情况进行分项整改。制定设备保养电子化台账,规范保养频次、项目、落实责任人等具体要求,从基础管理上有效预防设备因保养维护不及时带来的故障损失。

此外,加强日常操作中高损耗率配件的统计,通过解剖分析,拿出优化改造降低消耗的措施,经过一系列的改造重组和维修修复,让一些看上去不能再使用的设备重新“满血复活”,继续在生产线上“服役”。不仅如此,该中心还积极配合采供中心,对进口高价零配件进行国产化替代试验,逐步减少进口“专用”仪器设备中高价格通用类部件的采购。

据统计,该中心全年自主维修总计约169台次仪器设备,其中含设备技术性能提升改进7处,修旧利废类6处,备品备件国产化2处(比外委厂家维修全年累计节约费用约4.5万余元),由岗位员工自检自修隐患故障32处。(赵菁)

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