企业管理
北元集团化工分公司:降本增效有“方”又有“效”
今年以来,北元集团化工分公司紧紧围绕“双增双节”工作,全员树立“过紧日子”思想,谋在先、干在实,从降低生产成本着手,深度挖潜,多点发力,找准降本“小切口”,打出增效“组合拳”。
咬紧牙关“战”寒冬 破旧立新“节”所能
“报告班长,1#盐水泵转向正确,设备振动、温度均在指标范围内。”“运行电流100A,频率40Hz,设备运行平稳,试车成功!”……近期,化工分公司生产运营中心PVC装置在“节能降耗”行动中再立新功。装置团队深入践行“敢于负责,勇于创新”企业精神,成功将原1#盐水泵250kW高压电动机更改为132kW低压电动机。这一改造得益于公司各部门的紧密协作,1#盐水泵开机正常,顺利并入生产系统,盐水压力、温度指标均在正常范围内,且实现了灵活的调频控制。装置经营核算员安宁对此赞叹不已:“此次改造使1#盐水泵电机功率下降了80kW,每天节约电量达1920千瓦·时,预计年创效28万元。”设备管理员侯雄财也补充道:“更令人欣喜的是,我们合理利用了拆除的电机、泵体及零部件,作为其他盐水泵的备用配件,真正实现了一举两得。”
三管齐下“共”发力 节支创效“有”活力
在近日的降本增效专题研讨会上,该公司上下群策群力,从管理、技术、操作等方面集思广益、建言献策,为顺利完成全年降本增效任务扩思路、聚合力。
“牛东,目前压滤机吹气时间长,电石库大料仓氮气开度大,导致空压站制氮系统四台空压机长期运行,装置电耗明显上升,需尽快制定管控措施。”
针对这一情况,该装置第一时间制定了一份详细的“降本增效”活动方案,聚焦水耗、电耗、气耗、电石耗及备品备件消耗五个方面,通过逆向推算成本单价与产量消耗,明确压降指标,设定标准范围,在年度计划指标的基础上进一步挖掘潜力、压缩成本。
同时,公司成立了专项工作小组,细化责任分工,确保各项措施得到有效落实。工艺员负责生产单耗指标、物料消耗管理;设备员专注于设备消缺、修旧利废工作,并制定合理计划;班组长负责当班期间的现场管理,严格控制跑冒滴漏现象,监控单耗情况,并统计生产物料消耗。
通过这一系列的细化过程管控和强化责任落实措施,公司全方位、多渠道地开展了有目标、有针对、有措施、有追踪、有评比、有考核的降本增效活动。全体员工以日保周、周保月、月保年的坚定决心,打开节支降耗新局面。
生产废水“再”回用 双增双节“有”源头
三分部署,七分落实。为保证降本增效实施方案落地有声、取得实效,该公司积极施策,既出实招也出巧招,把闪闪发光的“金点子”转化为岗位上的实际行动,融入到日常操作中。
“经过一周的数据比对,乙炔污水处理每日外排量已从900吨锐减至约365吨,同时,发生器每日减少了330吨工业水的加入量,换算下来,每月能节约9900吨工业水,成本节省约5.9万元。”经营核算员安宁再次分享了一个降本增效新成果。
在降本增效的征途中,该装置巧解“智慧锁”,不仅在“降”字上精耕细作,更在“回”字上寻求创新突破。他们讨论研究后,将污水处理后的出水回用到事故池中,既实现了污水处理的减排目标,又有效降低了工业水的使用量,且回用后的系统运行指标一切正常。
降有方,增有效。在化工分公司生产一线,创新举措层出不穷,长效机制不断完善,一张张成绩单熠熠生辉,极大地提振了团队士气,他们正以“加速度”,奋力冲刺年度生产任务目标,为公司实现稳增长奠定坚实基础。(张小军)